礦渣立磨外循環(huán)的除鐵效果的好壞影響著磨機設備的工作效率,也會影響磨出的鐵粉質(zhì)量問題,所以同力重機在對礦渣立磨進行研究和改進時也特別注意這一項。以下就是同力重機正對礦渣立磨外循環(huán)的除鐵效果進行的技術的方法和收到效果的分析,以供大家探討。
同力重機在研究中發(fā)現(xiàn),因為礦渣立磨外循環(huán)的回粉料較潮濕,運行中總有礦粉粘在磁鼓的不銹鋼滾筒上, 這就等于增加了磁場的作用距離,使磁力變小。
磁鼓除鐵器滾筒下方的“人字”板結(jié)構(gòu)使得礦粉在此集料,影響鐵粉的順利通過,礦粉集料區(qū),不銹鋼滾筒在逆時針回轉(zhuǎn)時,磁鼓永磁塊吸附的鐵粉隨不銹鋼滾筒轉(zhuǎn)動到礦粉集料區(qū)時,有少部分鐵粉被礦粉集料區(qū)的集料阻擋而落在了喂料皮帶上, 鐵粉再次回到礦渣立磨中,沒有按工藝設計的要求被分離出礦渣立磨系統(tǒng),使除鐵效率下降。
主要原因如下:
鐵粉與礦粉分離不凈的原因,磁鼓刮料板在回轉(zhuǎn)通過礦粉集料區(qū)時總會把一部分礦粉刮到鐵粉溜管中;原磁鼓除鐵器不銹鋼滾筒轉(zhuǎn)速雖在10~70r/min 可調(diào),但即使調(diào)到設計的高轉(zhuǎn)速 70r/min,滾筒的線速度也只有 130m/min,線速度太低,即與空氣的相對速度低,不利于不銹鋼滾筒回轉(zhuǎn)時快速甩掉吸附在滾筒表面的礦粉,造成鐵粉中夾雜有礦粉。
改造措施:
1、針對上述問題,我們對原磁鼓除鐵器作了改造,在接料板的下方加裝一帶鉸鏈連接的橡皮刮板,用以清刮掉粘結(jié)在不銹鋼滾筒上的礦粉, 保持滾筒表面干凈;
2、去掉磁鼓刮料板;
3、人字板”改成直立板,防止積料而形成礦粉集料區(qū);
4、提高磁鼓的回轉(zhuǎn)速度, 把滾筒的線速度提高到200m/min, 使鐵粉、礦粉都被離心力甩離滾筒表面。
改后效果:
改造后, 礦渣立磨外循環(huán)除鐵效率大幅度提高, 每24h 能分離出非常干凈的鐵粉 6t 以上, 出來的鐵粉可直接包裝后出售,不用再次分離, 也不用擔心鐵粉因下雨而結(jié)塊了。使用以來,情況較好,改造后的磁鼓除鐵器運行也很穩(wěn)定。
以上就是同力重機針對礦渣立磨外循環(huán)的除鐵效果進行的研究與實驗取得的成果,希望對完善礦渣立磨的整體功能有所幫助,如果您有更好的方法,歡迎隨時致電上海同力重型機械有限公司。
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